1月11日9時30分,在清水煤礦南205綜采面,一個長近80米單軌吊掛電纜裝置前后運行自如,而且電纜吊掛成線、便捷靈活,安全可靠!拔覀兂晒α耍 标犻L陳繼勝等隊干們與現(xiàn)場工人振臂歡呼,喜淚盈眶。
原來,以往電纜吊掛采取成捆散放,用皮帶三連托輥拖吊,隨轉(zhuǎn)載機的向前推進,電纜在前方會出現(xiàn)扭曲、打滾、長短彎曲不一致,易發(fā)生電纜夾壞、不安全等諸多問題。為此隊長陳繼勝年前曾公司及礦領導面前做出承諾,一定在2011年四季度標準化質(zhì)量驗收前解決電纜吊掛這一難題。2011年1月3日隊長陳繼勝、書記劉濤在白班班前會上,提出要采取單軌吊吊掛方式,使用軌道做梁及制作滑車行走,用軟鋼絲繩連接,雙鉤吊掛的想法,尋求當班同志們的意見,得到大家的一致認同。但在制作時有幾個問題需要解決,首先要采用何種軌道、如何連接、如何保證軌道吊掛連接起來能夠正常行走。按以往的軌道連接方法是側面上夾板緊固,若采取這種連接方法滑車將無法行走,所以軌道必須立面鉆孔,上下上夾板連接,若立面鉆眼難度較大,因軌道鋼含碳量高、強度較大,不易鉆孔,中間又有立筋、易傷鉆頭。為了解決這一問題,支部書記劉濤提出先用火焊切除立筋,再用火焊給鐵道退火,然后用臺鉆鉆孔的方法,解決了鐵道連接問題。吊掛滑車如何能在軌道上行走自如,還能承受吊掛電纜的重量,還不能從鋼軌上掉下來,這對滑車的形狀提出新要求。因軌道鋼底面有坡度,按照正常槽鋼90°角安裝軸承會出現(xiàn)點連接,影響軸承的轉(zhuǎn)動和行走。因此,隊長陳繼勝提出采用倒梯形槽,槽邊與軌道底坡面成90°角方法,安裝軸承、保證軸承與軌道底坡面接觸,解決了這一問題。方案一經(jīng)確定后立即組織施工,為了保證施工進度和達到技術要求,陳隊長親自帶領材料員唐守利、劉丙光及檢修班部分人員同時來到機電廠進行選材、制作樣品,并請機電廠同志,按樣品加工制作。陳隊長同時又給出了吊掛鉤的尺寸、形狀,安排檢修班同志制做吊鉤,準備油繩等。經(jīng)過一周時間的制作準備,第一批單軌吊終于制作成功。
為確保在采場一次性實驗成功。隊長、書記帶領檢修隊人員組織安裝,按設計要求組裝起來后,吊掛時發(fā)現(xiàn)鋼軌接頭處出現(xiàn)錯茬,影響滑車的行走,為了解決這一問題,材料員唐守利立即升井到地面將上夾板從新加工,制成槽鋼型側面加頂螺栓的連接方法,解決了鋼軌接頭錯茬問題。
單軌吊掛電纜裝置一次性試驗成功,即解決運順以往電纜吊掛困難問題,又為綜采工作面的工人作業(yè)提供安全質(zhì)量保障,并成為井下又一個新亮點。
來源:沈陽煤業(yè)
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