八月份,冀中能源峰峰集團馬頭洗選廠精煤產(chǎn)量完成31萬噸,相比計劃28.2萬噸,超產(chǎn)了2.8萬噸,在連續(xù)兩個月精煤虧產(chǎn)之后,該廠實現(xiàn)了生產(chǎn)的大逆轉(zhuǎn)。與此同時,依托主打產(chǎn)品精煤的銷售,峰峰集團在低迷的市場洪流中,正在不斷尋求“柳暗花明”。
針對當前煤炭市場形勢,客戶對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量挑剔的狀況,峰峰集團生產(chǎn)經(jīng)營及時調(diào)整戰(zhàn)略,依托素有“工業(yè)精粉”之稱的精煤優(yōu)勢,圍繞客戶“量體裁衣”,強化精煤產(chǎn)品生產(chǎn),源頭抓煤質(zhì)、環(huán)節(jié)細把關,洗選嚴考核,連連打出提質(zhì)增效組合拳,不斷提高煤炭綜合性價比。
為最大限度抓好原煤質(zhì)量,峰峰集團積極抓住八月份主力礦井梧桐莊礦原煤產(chǎn)量回增的大好時機,堅持源頭把關,合理組織生產(chǎn)和檢修,制定了精煤質(zhì)量責任追究辦法,著重從開采設計、設備選型、生產(chǎn)工藝、運輸過程及井上、下各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上,下力氣抓好原煤質(zhì)量控制。
針對精煤質(zhì)量管理,該集團堅持每周做兩次肥瘦煤配比試驗,每月至少抽查精煤質(zhì)量不少于10次,為精煤指標穩(wěn)定提供了重要依據(jù)。為提高精煤回收率和精煤產(chǎn)量,加大對洗煤廠尾煤、中煤等副產(chǎn)品精煤損失的抽查力度,每周至少抽查一次,并按照抽查結果每月對各洗煤廠進行考核評分。積極構建了精煤質(zhì)量巡查、抽查機制,嚴格煤炭產(chǎn)品質(zhì)量考核。有效督促各洗煤廠嚴格過程管理,嚴把精煤牌號、硫分、灰分等關鍵指標,確保精煤批次合格率達到95%,切實做到產(chǎn)品質(zhì)量不合格不出廠。
馬頭洗選廠重介車間從精煤的灰分、粘結指數(shù)、水分等技術指標入手,強化細節(jié)管理,確保了精煤灰分合格率完成93.3%。在原煤加量上,嚴格按照要求進行合理配煤,確保粘結指數(shù)達到75%-85%的硬性要求。加強設備巡檢,重點對影響精煤水分的各弧形篩、脫介篩、離心機等設備進行管理,較好的完成了水分指標。
邯鄲洗選廠為解決制約生產(chǎn)的洗煤用水管理“瓶頸”,成功制作了新型全自動絮凝劑添加機,節(jié)省資金20余萬元。投入使用后,溢流水濃度從10克下降到現(xiàn)在的2克左右,實現(xiàn)了清水洗煤,保證了洗煤質(zhì)量和效率。
與此同時,8月份,峰峰集團主要領導親自帶隊,走出去走訪客戶,了解需求,堅持每月至少走訪5家客戶,第一時間掌握了精煤質(zhì)量情況,為合理安排生產(chǎn),調(diào)整產(chǎn)品結構,促進互利雙贏帶來了保障。
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)